潛心鉆研攻克技術(shù)難關(guān)
從一線崗位上逐步成長起來的馮鴻昌越來越被公司委以重任。
2004年5月,公司購買了8臺價值高達(dá)6000萬元的龍門吊,公司安排馮鴻昌監(jiān)造大型設(shè)備,對整體技術(shù)和安全性能進(jìn)行把關(guān)。為了能嚴(yán)格監(jiān)控每道工序,馮鴻昌干脆把日常生活用品都帶到了廠里,直接扎進(jìn)了工廠車間。
“設(shè)備的液壓系統(tǒng)等技術(shù)存在問題,你們看能否修改完善一下?”“不不不,我們制造的產(chǎn)品享譽(yù)全球,不可能存在任何問題!”面對馮鴻昌的建議,外資設(shè)備制造廠的德籍工程師斷然拒絕。
馮鴻昌雖然著急,但他還是一遍遍打電話發(fā)郵件和公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行探討,不斷剖析問題,最后還當(dāng)場自己動手對設(shè)備進(jìn)行調(diào)試,終于讓工程師信服。
有了掌握技術(shù)的底氣,馮鴻昌又不“滿足”了,他希望能夠和同事們一起推動技術(shù)不斷創(chuàng)新進(jìn)步。
2009年,針對傳統(tǒng)龍門吊作業(yè)噪音大、耗能高的問題,馮鴻昌與班組成員對系統(tǒng)進(jìn)行改造,用電力驅(qū)動替代傳統(tǒng)的柴油發(fā)電機(jī)組。項(xiàng)目改造后,每吊一個箱子可節(jié)省6元。在項(xiàng)目投入使用的第一年,就節(jié)約能源2278噸標(biāo)煤,節(jié)省成本1708萬元,減少碳排放8976噸。
2010年,馮鴻昌還與班組成員吸收國內(nèi)外各大型碼頭的經(jīng)驗(yàn),完成設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的改造,解決了生產(chǎn)設(shè)備實(shí)時監(jiān)控、故障報警、設(shè)備維護(hù)等難題。
針對工作實(shí)際,馮鴻昌和同事還專門研制了危險品箱處置容器。2013年8月,廈門一碼頭在裝卸作業(yè)時,發(fā)生箱內(nèi)液體泄漏事故,經(jīng)緊急調(diào)用危險品箱處置容器協(xié)助處理事故,最終化險為夷。 2013年10月,馮鴻昌與班組成員進(jìn)行理貨模式革新,使傳統(tǒng)的一人一條作業(yè)線轉(zhuǎn)變?yōu)橐蝗硕鄺l作業(yè)線,碼頭人員可在辦公室進(jìn)行遠(yuǎn)程操作,辦公條件及安全性得到提升。


 
          



