他的研發(fā)打破外國技術(shù)封鎖
國內(nèi)頂尖盾構(gòu)機電氣高級技師李剛:再細微的事也要做好,這是操守

工業(yè)制造的更高境界是什么? 應如藝術(shù)品一般。如果你走進中鐵裝備“大國工匠”李剛的工作室,打開李剛研發(fā)設(shè)計的用于隧道施工的電氣控制柜,你會發(fā)現(xiàn),里面的線纜、組件井井有條,布局整潔,清爽得足以治愈強迫癥。“這是我的工作習慣,不僅僅是為了美觀,更是為了后期維護和保養(yǎng)。”李剛說,“把每件事做好,再細微的事也要認真做好,這是我的職業(yè)操守。”
正是憑借著這份對完美作品的執(zhí)著與專注,李剛,這位畢業(yè)于80年代末的技校生,成長為當前國內(nèi)頂尖的盾構(gòu)機電氣高級技師。也正是因為眾多“李剛”的存在,僅用短短9年時間,中國的盾構(gòu)機行業(yè)便從空白攀上世界巔峰。 鄭報融媒記者 聶春潔/文 宋曄/圖
人才名片
姓名:李剛
單位:中鐵裝備
簡介:液位傳感器研發(fā)者,使我國盾構(gòu)行業(yè)得以打破國外長達百年的壟斷。
他的研發(fā) 打破外國技術(shù)封鎖
在中鐵裝備忙碌的生產(chǎn)車間,有一處是集團為李剛量身定做的“李剛大國工匠工作室”。記者一行見到李剛時,他正在忙著為306號泥水平衡盾構(gòu)機改造液位傳感器。
“這個液位傳感器是要放進泥水艙里的,里面有壓力,加上泥沙、碎石劇烈攪拌,傳感器線出口這個地方容易斷掉。一斷掉就要開艙進去更換,影響工作進度不說,人進入帶壓的艙內(nèi)還有一定危險。”李剛說,這次他為液位傳感器換上了金屬管接頭,“以后100%不會斷掉。”
其實,這整套液位傳感器的研發(fā)者就是李剛。傳感器是盾構(gòu)機核心部件,外國對我國長期實施技術(shù)封鎖,正是憑借著李剛研發(fā)制造的液位傳感器,我國盾構(gòu)行業(yè)得以打破國外長達百年的壟斷。
“國外企業(yè)常用有雷達傳感器和拉繩傳感器,前者工作范圍太小,后者容易壞掉。”李剛說,液位傳感器發(fā)生故障的概率要比國外企業(yè)傳感器降低50%,是名副其實的世界第一。
2016年7月,世界首創(chuàng)的“馬蹄形”盾構(gòu)機的中鐵裝備下線。既然為首創(chuàng),電路系統(tǒng)當然也要創(chuàng)新,接下這個重任的人正是李剛。馬蹄形盾構(gòu)機的電路系統(tǒng)擁有4萬多根電纜電線、4100個元器件、1000多個開關(guān),如果其中有一根線接錯、一個器件有誤,就會導致整個盾構(gòu)機“神經(jīng)錯亂”,甚至線路燒毀。經(jīng)過58天的殫思極慮,李剛終于設(shè)計出了一套與馬蹄形盾構(gòu)機相適應的新型腦神經(jīng)系統(tǒng),中國也得以成功實現(xiàn)異型盾構(gòu)裝備生產(chǎn)的全面自主化。
從為外國專家拎工具箱做起
李剛畢業(yè)于技校電機專業(yè),1992年到鐵道部隧道局大修廠工作,跟著師傅學了兩年維修電機。
當時盾構(gòu)機制造技術(shù)一直被德、美、日等少數(shù)發(fā)達國家所壟斷,“洋盾構(gòu)”一度在我國市場的占有率高達95%以上。1997年,隧道局從德國引進了兩臺盾構(gòu)機,這是我國首次進口盾構(gòu)機,李剛主動申請參與盾構(gòu)機的組裝、調(diào)試工作,并且如愿以償。
“那時我主要的工作就是給外國專家拎工具箱。”李剛笑著說,這也讓他有機會觀察外國專家組裝、調(diào)試機器的過程。當工程結(jié)束、外國專家離開后,李剛就會和工友們照著圖紙,一起對盾構(gòu)機拆機、裝機,對各個部件進行修理、再組裝,盡一切辦法延長盾構(gòu)機的使用壽命。“那時一臺進口盾構(gòu)機動輒幾個億,我們像保護眼珠子一樣保護它。”李剛說,由于維修保養(yǎng)得當,那兩臺盾構(gòu)機承擔了國內(nèi)3條鐵路線的施工任務。
2003年,李剛從中鐵隧道局修理廠調(diào)入盾構(gòu)制造公司,恰逢“盾構(gòu)機模擬實驗平臺”國家863計劃剛落戶盾構(gòu)制造公司。“盾構(gòu)機模擬實驗平臺”就是制造國產(chǎn)盾構(gòu)的起步計劃,李剛從圖紙開始,梳理每個系統(tǒng)、每個電纜走勢,用了整整5年對整個過程做到熟稔于胸。
2007年,“盾構(gòu)機模擬實驗平臺”通過國家863計劃專家評審組驗收,李剛又投身到第一臺國產(chǎn)盾構(gòu)的制造之中,負責這臺盾構(gòu)的電氣系統(tǒng)。2008年第一臺國產(chǎn)盾構(gòu)機順利下線,被用于天津地鐵的施工,也是國產(chǎn)盾構(gòu)第一次用于“實戰(zhàn)”,獲得了施工方和業(yè)主的一致好評。如今,中鐵盾構(gòu)已經(jīng)成為國內(nèi)最大、世界第二的隧道裝備供應商,產(chǎn)品出口海外9個國家和地區(qū),李剛就是這些設(shè)備的電氣系統(tǒng)“操盤手”。
電氣系統(tǒng)的“主治醫(yī)師”
盾構(gòu)機作為工程機械之王,電氣系統(tǒng)的復雜性不言而喻,一臺機器有上千根電纜、數(shù)百個走向、數(shù)萬個節(jié)點,堪稱工程機械設(shè)備之最。這上千根電纜、數(shù)萬個節(jié)點就是設(shè)備的“血管”,李剛則是打通這些“血管”的“主治醫(yī)師”,“每天在車間,我至少要接上萬根電線頭,每一根都確保無誤,才能從源頭上把控產(chǎn)品質(zhì)量”。
在20多年的工作實踐中,李剛練就了一套“望聞問切”的本領(lǐng)。
中鐵37號盾構(gòu)項目的返廠調(diào)試工作中出現(xiàn)了讓人兩難的問題——調(diào)試要用的驅(qū)動柜還在工地,但客戶為了對設(shè)備的維修情況有全面了解,要求在工廠調(diào)試,驅(qū)動柜來回運輸將超過10天的時間,大大耽誤工期;若在工廠調(diào)試的話,盾構(gòu)機所要求的電壓與車間電壓又不符。面對這一問題,李剛利用車間現(xiàn)有的變頻柜,通過精密的數(shù)據(jù)計算,提出了275kw電機在400V、29Hz的降壓條件下使用的方案,在解決問題的同時也實現(xiàn)了電機降壓在國內(nèi)外電氣行業(yè)的成功應用。
這樣的案例發(fā)生得多了,他被車間工人尊稱為“電氣權(quán)威”。
中鐵188號TBM是一個全新項目,電纜走向與常規(guī)盾構(gòu)完全不同,作為國內(nèi)首批次硬巖掘進機,李剛帶領(lǐng)電氣車間同事查資料、定方案,經(jīng)過論證實驗,完美解決了電纜走向的規(guī)整問題。同樣是中鐵188號,如何提高傳感器感應測量皮帶機的準確性,他提出,將傳感器的位置進行優(yōu)化改進,將傳感器用管卡固定在皮帶機滾軸上,使?jié)L軸和傳感器成為一個整體,優(yōu)化后,傳感器及其感應點與滾軸的相對位置不會發(fā)生改變,在解決準確性的同時,也延長了傳感器的使用壽命。
如今,李剛正忙著研發(fā)“變頻系統(tǒng)”國產(chǎn)化。“這個項目名稱是變頻柜集成技術(shù)研究與應用,變頻系統(tǒng)是盾構(gòu)機的核心驅(qū)動,一旦研制成功,用國產(chǎn)替代進口產(chǎn)品,每臺可以節(jié)省幾十萬元的費用,一年下來可以為企業(yè)節(jié)省上千萬資金。”李剛說,目前成品已經(jīng)拿出來了,即將裝到盾構(gòu)機上試用,“我對我的產(chǎn)品有信心,不會有什么問題。”
(原標題:盾構(gòu)機技師研發(fā)打破外國封鎖 從為外國專家拎箱做起)
來源:http://www.chinanews.com/sh/2017/11-20/8380872.shtml
